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亚稳合金防垢装置
CASN亚稳特种合金
应用案例
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河南油田采油一厂K6-18井于2016年1月8日下入CASN亚稳特种合金防垢装置,2017年2月16日检泵作业,下图为安装防垢装置前后的情况对比
下入装置前抽油杆接箍腐蚀,抽油杆结垢约2-3毫米
下入装置后抽油杆无腐蚀,无结垢
胜利油田胜利采油厂T128-61井
井号
含水率(%)
日产量(m3)
胶质沥青质含量(%)
蜡含量(%)
原油粘度(50℃,mPa.S)
T128-61
18.96
40
23.57
15.78
21.57
井号
装置下井日期
原防垢方式
原作业周期(d)
目前作业周期(d)
T128-61
2016.3.4
化学药剂
20~30
>300
冷却水系统 | 楚雄钢铁大水梁冷却水管道防垢
● 由于冷却水管道供水故障,2017年11月安装CASN防垢装置。
● 使用一年时间内没有投入除盐水, 未加任何药物。
运转一直正常运行。
● 冷却水品质符合国标(重点检测值,主要通过连排和强排来进行调节) 安装三个月后从下游管道中清理出约2.5吨脱落的旧垢。
换热系统 | 吉林油田乾安采油厂联合站换热炉防垢
● 吉林油田乾安采油厂联合站换热炉结垢非常严重,管壁内结垢厚度达20MM,严重影响正常生产。
● 在安装CASN防垢装置之前,先后使用化学除垢和其它除垢方法,都没有明显效果。2018年1月安装了4套CASN防垢装置后,12个月后打开检查,发现原来的管线内不仅没长新垢,连原来的老垢也只剩下1MM厚。
换热系统 | 吉林松原石化冷却系统DN80及DN100变径式
换热系统 | 宁夏石化换热器上的使用情况
● 2018年7月23日换热器进水口管线上安装CASN防垢装置一台,从施工准备到安装完毕确认投用,只用了不到3个小时的时间。安装设备时检查盘管,结垢情况比较严重,盘管外壁附着白色硬质水垢,用金属工具敲击、刮擦很难使水垢脱落,后使用尖锤敲击才使水垢脱落大概2cm2见方,露出管道金属本体。
● 在正常运行90天后,于2018年10月23日观察具体使用效果,结果分析如下: 设备使用状况分析:CASN防垢装置投用后,由于水箱内的冷却水经设备处理,盘管外壁的硬垢得到软化,盘管外壁所结的硬垢得到软化变得蓬松,使用金属物刮擦大面积脱落,盘管弯头焊缝处凝结的水垢也得到有效的软化。观察金属本体无新垢凝结,在水箱下方水流冲刷强度高的地方效果更加明显。
● 工艺技术分析:由于提高了热交换效率,安装90天后,日处理量增加了72吨,达到预期效果。
冷却水系统 | 赤峰富邦铜矿制氧车间冷却水真空泵防垢
循环水系统 | 大冶有色选矿循环水系统防垢
● 使用前:大冶有色选矿使用的循环水是未经任何方法进行水处理的地下水,以前设备结垢较为严重,影响机组效率,需定期通过酸洗进行除垢,甚至还要更换排水管。
● 使用后:从2019年1月9日在总入水口安装了CASN防垢装置后,使用情况良好。从六台机组的三个观测点所反映出的情况,达到明显的防垢除垢的使用效果。
冷却水系统 | 浙江传化集团液压油冷却水系统
冷却水系统 | 广西天桂铝业循环冷却水系统DN300
广西天桂铝业氢氧化铝母液板式换热器冷却水,日处理量5000m3,原清理方法酸洗,后改为高压清洗,清理周期2次/年,安装之后清理周期1次/2年。
玉门油田安装现场
未安装装置之前井情况:每口油井平均洗井6次/年。
已安装50口井情况:截止目前从油井生产功图显示,油井生产形势平稳运行,载荷稳定,该防蜡防垢工艺达到了理想的效果,在没有实施任何另外的清防蜡、清防垢措施的情况下,减缓了结蜡,结垢速度,生产周期和油井洗井周期得到了明显的延长,截止2020年12月31日,共计有12口井未洗井,2口井洗了1次井,14囗井洗了2次井,8口井洗了3次井,9口井洗了4次井,4口井洗了5次井,1口井洗了6次井,平均每口井洗井2次/年。
集输系统 | 玉门油田酒东联合站换热器系统
在酒东联合站试验应用亚稳合金防垢缓蚀装置取得实效,应用期间内加执炉进出口压损稳定在0.02MPa,盘管结垢速率降低80%以上,效果显著。
酒东地层产出液呈现高矿化度、高钙镁离子浓度的特点。在长期生产运行过程中,高含水原油经加热炉加热,导致盘管结垢严重通常使用两年便需停运系统。
安装亚稳合金防垢缓蚀装置后,通过进出口挂片称重发现,加热炉出口挂片腐蚀速率在0.021mm/a为轻度腐蚀。且该装置使用过程中无需停运维护,大幅节省了人力物力。下步,将继续跟踪该装置的长期使用效果,更深层次评价装置的实用性。
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